冻干粉针剂生产线GMP认证现场检查实录
2025-11-16

2023年11月,某制药企业迎来了一次关键的GMP(药品生产质量管理规范)认证现场检查。此次检查聚焦于其新建的冻干粉针剂生产线,是该企业迈向高端无菌制剂生产的重要一步。作为行业内的重点监管对象,冻干粉针剂因其对生产工艺、环境控制和人员操作的极高要求,一直是GMP检查中的“重中之重”。此次为期三天的现场检查,由国家药品监督管理局派出的三位资深检查员执行,全面覆盖质量管理体系、厂房设施、设备验证、工艺流程、文件记录及人员培训等环节。

检查首日,检查组首先在会议室听取了企业质量负责人关于冻干粉针剂生产线的整体汇报。汇报内容涵盖生产线的设计理念、产能规划、主要设备配置、洁净区划分、空调净化系统(HVAC)、水系统(注射用水WFI和纯化水PW)、以及已开展的验证工作。检查员重点关注了生产线是否遵循“密闭化、自动化、可追溯”的原则,并详细询问了关键设备如洗烘灌联动线、冻干机、轧盖机的供应商资质与安装确认情况。企业提供了完整的URS(用户需求说明)、FAT(工厂验收测试)和SAT(现场验收测试)报告,数据详实,逻辑清晰,获得了检查员的初步认可。

随后,检查组进入生产现场进行实地考察。从D级更衣区开始,检查员严格审查了人员进出洁净区的更衣程序。他们随机抽取两名操作人员,要求其现场演示更衣流程。从洗手、消毒、穿无菌内衣到最终穿戴无菌外衣和手套,整个过程被全程观察。其中一名员工在戴手套时未完全拉紧袖口,检查员立即指出该行为可能造成污染风险,并要求企业加强日常监督与复训。

进入C级洁净区后,检查员重点查看了洗瓶、隧道烘箱灭菌和灌装工序。洗瓶机运行平稳,压缩空气和注射用水的压力参数均在设定范围内。隧道烘箱的温度分布验证报告显示各点温差小于±2.5℃,符合标准。最引人注目的是B级背景下的A级层流灌装区。检查员仔细核对了高效过滤器(HEPA)的完整性测试报告,并使用粒子计数器现场检测悬浮粒子数量。结果显示0.5μm和5.0μm粒子均远低于限值,动态环境下仍保持A级洁净度,体现了空气净化系统的高效稳定性。

在冻干车间,检查员详细查阅了冻干工艺开发报告和冻干曲线验证资料。他们特别关注了“冷媒泄漏”和“真空失控”等关键风险的应急预案,并现场检查了冻干机的自动控制系统是否具备数据锁定和权限管理功能。企业展示了完整的批次冻干记录,包括板层温度、腔体压力、冷凝器温度等实时曲线,所有数据均可追溯且不可篡改,符合21 CFR Part 11电子记录要求。

第二天,检查重心转向质量控制与文件体系。QC实验室中,检查员抽查了近期三批中间产品和成品的检验原始记录,重点核查HPLC图谱积分方法的一致性、微生物限度检测的培养条件及阳性对照设置。一份冻干粉针的可见异物检查记录因未标注检查时间而被提出整改意见。此外,检查员还调阅了偏差处理台账,发现一起灌装过程中压塞异常的OOS(超出标准)事件。企业提供了完整的调查报告,包括根本原因分析(RCA)、纠正与预防措施(CAPA)及效果跟踪,流程闭环完整,得到了检查员的肯定。

第三天为综合评审与反馈会议。检查组汇总了检查过程中发现的问题,共提出4项主要缺陷与7项建议项。主要缺陷包括:部分设备清洁规程未明确干燥方式;个别岗位SOP版本未及时更新;无菌模拟灌装试验的培养基选择依据不足;以及变更控制系统中一项设备改造未完成全部审批流程。企业质量负责人当场表态,将在15个工作日内提交详细的整改计划,并承诺在30天内完成全部整改并提供证据。

最终,检查组认为该冻干粉针剂生产线整体设计合理,质量管理体系基本健全,关键系统和工艺处于受控状态,具备持续稳定生产合格产品的能力。尽管存在需整改项,但未发现严重缺陷,同意企业在完成整改并经审核后通过GMP认证。

此次现场检查不仅是对企业硬件设施的考验,更是对全员质量意识和执行力的全面检阅。企业负责人表示,将以此次检查为契机,进一步强化“质量源于设计”(QbD)理念,提升全过程质量风险管理水平,为后续产品申报和国际化注册奠定坚实基础。

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