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工业空调安装后能耗异常原因排查案例
2025-11-24

在工业生产环境中,空调系统的稳定运行不仅关系到车间环境的舒适性,更直接影响设备运行效率与产品质量。某大型电子制造企业在新安装一批工业空调系统后,发现整体能耗较设计预期高出35%以上,且部分区域温控不稳定。企业随即组织技术团队开展能耗异常原因排查,经过为期两周的系统性分析与现场检测,最终定位问题根源并完成整改。本文将详细还原该案例的排查过程与经验总结。

首先,技术团队对空调系统的运行数据进行了初步调取和比对。通过楼宇自控系统(BAS)的历史记录发现,压缩机启停频率远高于正常值,夜间低负荷时段仍频繁运行,冷冻水泵电流波动剧烈,冷却塔风机持续高转速运转。这些现象表明系统存在“大马拉小车”或控制逻辑失调的可能性。团队初步怀疑是控制系统参数设置不当或传感器反馈失真所致。

接下来,技术人员对现场设备进行逐项检查。重点核查了温度传感器、压力变送器和流量计的安装位置与校准状态。结果发现,部分回风温度传感器被安装在靠近出风口的位置,导致检测值偏低,控制系统误判室内温度过高,从而延长制冷时间。此外,冷却水流量计因管道内杂质沉积导致读数偏差,使得冷却泵无法按实际需求调节转速,长期处于满负荷运行状态,造成电能浪费。

在排除传感器问题后,团队进一步审查空调主机的运行模式设定。原设计采用定频主机配合多级启停控制,但实际使用中车间冷负荷变化频繁,定频机组难以实现精细调节。尤其在部分产线间歇运行时,空调仍以最大功率输出,导致“过冷”现象频发。同时,群控系统未接入生产排程数据,无法根据实际生产状态动态调整运行策略,造成了大量无效能耗。

为验证这一判断,团队临时启用了变频测试模块,将一台主机改为变频运行,并优化群控逻辑,引入基于时间表和 occupancy 检测的节能模式。测试结果显示,在相同工况下,单台机组日均耗电量下降22%,且温度波动明显减小。这说明原系统缺乏灵活调节能力是能耗偏高的关键因素之一。

与此同时,技术人员还发现冷冻水系统存在严重的水力不平衡问题。部分支路阀门未按设计开度调节,导致近端空调箱水流过大,远端则流量不足。为补偿末端冷量不足,操作人员习惯性提高水泵频率,加剧了输配系统的能耗。通过使用超声波流量仪对各环路进行实测,并重新调试平衡阀,系统总流量回归设计值,水泵运行电流下降约18%。

另一个容易被忽视的问题出现在新风处理环节。由于厂房密封性较好,新风量本应严格控制以减少热湿负荷。但现场检查发现,新风阀执行器存在卡滞现象,实际开度远大于设定值,导致大量未经处理的高温高湿空气进入系统,显著增加了除湿负担。更换故障执行器并重新设定新风比后,主机除湿运行时间缩短了近40%。

此外,团队还评估了建筑围护结构的影响。尽管空调系统本身无重大缺陷,但部分车间外墙隔热层施工不完整,屋顶彩钢板接缝处存在漏热点。红外热成像检测显示,夏季正午时段局部墙面表面温度比室内高15℃以上,形成持续热桥效应。虽不属于空调安装问题,但显著增加了冷负荷。后续建议企业进行保温修复,以提升整体能效。

经过上述多维度排查与整改,该企业工业空调系统综合能耗逐步回落至设计水平的105%以内,温控精度显著提升。此次案例揭示了工业空调能耗异常往往并非单一设备故障所致,而是涉及控制系统逻辑、传感器准确性、水力平衡、运行策略及建筑环境等多个环节的综合作用。

总结经验,企业在新装或改造空调系统时,应重视以下几点:一是确保传感器安装规范并定期校验;二是优先选用变频调节能力强的设备,配合智能群控系统;三是加强水系统平衡调试,避免“靠泵压平衡”的粗放模式;四是将空调运行与生产计划联动,实现按需供冷;五是关注建筑本体性能,防止外部热负荷干扰系统效率。

该案例也为工业领域节能管理提供了实践参考:能耗异常的排查不能局限于设备本身,必须从“系统—控制—环境”三位一体的角度出发,才能精准定位问题,实现真正意义上的高效运行。

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